電鍍案例 | 做好電鍍前處理細節(jié),提高工藝合格率?
發(fā)布日期:2024-08-12
我們常說[敏感詞]步錯,步步錯,在電鍍行業(yè)也不例外,做好電鍍前處理,有利于提高后續(xù)的電鍍產(chǎn)品質量,今天通過案例分析,看看電鍍前處理細節(jié),需要怎么樣做才能提高后續(xù)的工藝效果。
案例1:
溫度-鎳上鍍鎳掛鍍包殼--設定溫度55-65℃,基本在58-60℃,因原來加熱管漏水,更換了一條功率相對小的加熱管,溫度在52-54℃,產(chǎn)品外觀發(fā)白,時好時壞,同樣的拿銅材電鍍,品質沒有問題,現(xiàn)場工程師一直懷疑是鎳槽問題,痛苦了3個月,后來排查可能是加熱管的問題,更換一條加熱管,加熱溫度到62℃后,鎳上鍍鎳包殼掛鍍良率電鍍外掛良率100%——同樣的沖壓工藝,可能鎳容易將沖壓油同步氧化,具體的機理還未鎖定。
案例2:
黃銅拉伸包殼鍍鎳,電鍍后電子顯微鏡200X全檢,100%OK,庫存放置100%OK,但是運輸1000km以后,表面出現(xiàn)黑點,不良率0.5%-3%,且投訴率是60-70%,無法交付;后來采用高倍顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)表面有黑色蜘蛛網(wǎng)一樣在產(chǎn)品表面。分節(jié)點觀察,發(fā)現(xiàn)除油后就是這樣的異常。然后請我們的拉伸廠家拉伸萬后改用洗潔精為[敏感詞]道研磨,研磨膏為第二道研磨,再電鍍后問題解決,應該是洗潔精作為研磨劑,先把拉伸紋中的油洗出來,然后再加研磨膏,就不會把拉伸紋中的油堵塞住。
案例3:
銅上鍍鎳鍍鎳鍍金產(chǎn)品—鎳3um,金1u'',鹽霧24H合格率20%-30%,采用同樣的方法在金相顯微鏡下取除油活化后的產(chǎn)品放大觀察,功能區(qū)銅表面有黑色深層氧化點,在活化中加入5-10%的雙氧水或者過硫酸鈉后,深層氧化點消失,24H合格率100%,加上水封后油封后可達96H。
案例4:
連續(xù)鍍后除油水洗4道,溢流水管被[敏感詞]道除油水洗的垢堵塞排不走,第四道除油水洗中有泡,連續(xù)幾天鹽霧NG,發(fā)現(xiàn)問題后,講溢流水管清理,并用酸水循環(huán),將水洗槽洗干凈,重開機后鹽霧OK,且全年鹽霧合格率99.8%以上。
案例5:
鋅合金掛鍍銅鎳霧錫,高溫265℃,5分鐘,起泡;改善防染鹽去掛灰工藝,將此工藝從1道改為2道,無防染鹽的可以改為3道,良率從75%提升到100%。
小結:通過5個電鍍前處理細節(jié)案例分析,我們可以查缺補漏,總結日常實驗中是否出現(xiàn)類似的問題,再針對問題優(yōu)化,可以為后續(xù)的電鍍品質提高效率哦!
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